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各種原因的氨氮超標,你遇到了幾個

2018-06-15

凡是長期從事污水處理系統運行的熱,或多或少都會遇到氨氮超標的問題。上海泰譽節能本著分析行業經驗,及時解決運行問題的決心,為大家搜集了相關的總結經驗,希望對您的工作會有一定的幫助。

 

 

一、有機物導致的氨氮超標

 

一般的污水脫氮工藝會要求碳氮比即C:N=4~6。所以當實際處理的污水為碳氮比小于這個區間的高氨氮污水,則需要投加碳源來提高反硝化的完全性。在投加碳源時,很多污水運行技術人員會選擇甲醇,所以一旦因為某些原因導致甲醇儲罐出口閥門脫落,大量甲醇進入A池,這樣就會直接導致曝氣池系統崩潰,好氧池內泡沫迅速變多,好氧池出水COD、氨氮急劇飆升。

 

原因解析:當大量甲醇進入厭氧池,污水中碳源大量增加,反硝化池不能對其進行充分利用,只能隨系統工藝進入曝氣池,此時曝氣池內因為底物充足,異養菌有氧分解,大量消耗氧氣和微量元素,而硝化細菌是自養菌,分解能力差,氧氣被爭奪,形成不了優勢菌種,所以硝化反應受限制,氨氮升高。

 

解決辦法:

 

1、立即停止進水進行悶曝、內外回流連續開啟。

 

2、停止壓泥保證污泥濃度。

 

3、如果有機物已經引起非絲狀菌膨脹可以投加PAC來增加污泥絮性、投加消泡劑來消除沖擊泡沫。

 

二、內回流導致的氨氮超標

 

內回流導致的氨氮超標有兩方面原因:內回流泵有電氣故障(現場跳停扔有運行信號)、機械故障(葉輪脫落)和人為原因(內回流泵未試正反轉,現場為反轉狀態)。

 

原因解析:內回流導致的氨氮超標也可以歸到有機物沖擊中,因為沒有硝化液的回流,導致A池中只有少量外回流攜帶的硝態氮,總體成厭氧環境,碳源只會水解酸化而不會完全分解成二氧化碳逸出。所以大量有機物進入曝氣池,導致了氨氮的升高。

 

解決辦法:內回流的問題很好發現,可以通過數據及趨勢來判斷是否是內回流導致的問題:初期O池出口硝態氮升高,A池硝態氮降低直至0,PH降低等,所以解決辦法分三種情況:

 

1、及時發現問題,檢修內回流泵。

 

2、內回流已經導致氨氮升高,檢修內回流泵,停止或者減少進水進行悶曝。

 

3、硝化系統已經崩潰,停止進水悶曝,如果有條件、情況比較緊迫可以投加相似脫氮系統的生化污泥,加快系統恢復。

 

三、PH過低導致的氨氮超標

 

一般的PH過低引發的氨氮超標會有以下三種情況:

 

1、內回流太大或者內回流處曝氣開太大,導致攜帶大量的氧進入A池,破壞缺氧環境,反硝化細菌有氧分解,部分有機物被有氧分解掉,嚴重影響了反硝化的完整性,因為反硝化可以補償硝化反應分解掉堿度的一半,所以因為缺氧環境的破壞導致堿度產生減少,PH降低,低于硝化細菌適宜的PH之后 硝化反應受抑制,氨氮升高。

 

2、進水CN比不足,原因也是反硝化不完整,產生的堿度少,導致的PH下降。

 

3、進水堿度降低導致的PH連續下降。

 

原因解析:PH降低導致的氨氮超標,實際中發生的概率比較低,因為PH的連續下降是一個過程,一般運營人員在沒找到問題的時候就開始加堿去調節PH了

 

解決辦法:

 

1、發現PH連續下降時立刻開始投加堿來維持PH,然后再通過分析去查找原因。

 

2、如果PH過低已經導致了系統的崩潰,首先要把系統的PH補充上來,然后悶曝或者投加同類型的污泥。

 

四、DO過低導致的氨氮超標

 

原因解析:原因很簡單,曝氣的作用是充氧和攪拌,曝氣頭的堵塞造成兩種都受到影響,而硝化反應是有氧分解,需要保證曝氣池溶氧適宜的環境下才能正常進行,而DO過低則會導致硝化受阻,氨氮超標。

 

解決辦法:

 

1、如果硬度低操作問題導致的堵塞,更換曝氣頭。

 

2、改造成大孔曝氣器或者射流曝氣器。

 

上海泰譽節能所提供曝氣頭是一種新型的旋流曝氣器,該曝氣器具有不易堵塞、耐結垢等優勢,尤其因為該曝氣器為可提升式曝氣器,為正常的生產性企業進行改造提供了極大地便利。

 

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